“太激動了,能把鹽酸左氧氟沙星滴眼液成品得率由81%提升至94%,這在以前想都不敢想,現(xiàn)在卻成為實實在在的攻關(guān)成果。它既節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟效益,又保證了產(chǎn)品質(zhì)量,可以說‘一箭三雕’啊。我們的辛苦總算沒有白費!”手捧2012年全國醫(yī)藥行業(yè)QC成果評比一等獎證書,揚子江藥業(yè)集團滴眼劑車間主任單玉清充滿自豪感。

  自豪感的形成,并非一日之功。

  滴眼劑車間“堅韌”QC小組成立于2011年7月,共有6名成員,每個成員均接受50小時以上的TQC教育,具有比較豐富的工作經(jīng)驗和實際操作能力。鹽酸左氧氟沙星滴眼液自試生產(chǎn)以來,成品得率一直較低,始終徘徊在80%左右,不僅增加了生產(chǎn)成本,而且也給產(chǎn)品質(zhì)量帶來不穩(wěn)定因素。提高鹽酸左氧氟沙星滴眼液成品得率,成為滴眼劑車間急需解決的課題。剛剛組建不久的“堅韌”QC小組義不容辭地接下了這一艱巨而光榮的攻關(guān)任務(wù)。他們從生產(chǎn)前、生產(chǎn)中和生產(chǎn)后三個環(huán)節(jié)全面分析可能導(dǎo)致成品得率偏低的各種原因,利用各種專業(yè)工具和PDCA循環(huán)方式尋找解決之道。

  每次試生產(chǎn)結(jié)束后,細(xì)心的“堅韌”QC小組成員都發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)會有不少殘留藥液。是什么原因?qū)е職埩粢狠^多呢?是管路較長,還是藥液黏性較大?經(jīng)過激烈的爭辯,大家最終確認(rèn)是吹掃方法不當(dāng)所致。找到問題所在后,他們采用連續(xù)直排藥液、增加吹掃時間等方法處理,但效果并不理想,殘留藥液所占比例還是較大。這時,有成員提出:吹掃方法不當(dāng)也許不僅僅是時間問題,更可能是由于輸送藥液的管道較長,并受到兩次濾芯的阻力,使得壓縮空氣在吹掃管路時壓力下降,或許管路壓力不夠才是真正原因。受到這一提醒,小組成員們立即在管路旁增加了一個壓縮空氣進行側(cè)吹。當(dāng)管路壓力增加到0.3Mpa時,效果真地顯現(xiàn)了,原本殘留在管道內(nèi)的藥液被吹掃得一干二凈。

  初戰(zhàn)告捷后,他們乘勝追擊,采用5W1H的原則、正交試驗法及Minitab處理軟件等各種工具,分析問題所在,尋找最佳生產(chǎn)條件,終于成功解決了擠出機溫度、封合模具真空延時時間、空瓶瓶重的最佳點等多個技術(shù)難題,使得鹽酸左氧氟沙星滴眼液成品得率由最初的81.10%提升至94.81%。

  “堅韌的攻關(guān),換來穩(wěn)健的成長,這次獲得QC成果一等獎只是起點,今后我們會再接再厲,加倍努力,用勤奮和創(chuàng)新讓QC之路越走越遠,越走越寬,引領(lǐng)我們走在自主創(chuàng)新的前列?!眴斡袂搴退腝C成員對今后的路充滿無限憧憬和希望。

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