蘇小葉,一如她的名字,靈動、輕盈。
初來揚子江藥業(yè)集團江蘇制藥股份有限公司時,作為新人的她,對QA工作的內(nèi)容和職責是生疏和懵懂的。
后來,蘇小葉加入了開拓QC小組,參加《降低設備偏差發(fā)生率》的課題攻關(guān),并自告奮勇地攬下來了對公司2013年設備偏差的回顧。
走過最遠的路,是揚子江人追求質(zhì)量的路。她全面開展偏差回顧,并嘗試性地運用“5M1E”分析方法對導致偏差的根本原因進行分類統(tǒng)計,最終得出設備偏差發(fā)生率占比為8.34%,僅次于因物料不合格產(chǎn)生的退貨偏差。這使得她對設備偏差發(fā)生這一阻礙質(zhì)量水平提升的隱患有了更深刻的認識。
在蘇小葉的記憶中,有一個夜晚十分難忘,當時時針已指向21時30分,但公司辦公樓一樓會議室里依舊燈火通明,激烈的討論聲回蕩在夜深人靜的走廊里。
“我覺得維護人員技能欠缺,不知道怎么維護設備,可以考慮培訓提高維護人員的技能。”
“我覺得本車間的設備維沒維護只有自己知道,沒有他人監(jiān)督,讓維護人員存在僥幸心理,可以考慮各車間維護人員互相檢查。”
“我覺得大家關(guān)注點都在人上,提高了維護人員的主觀能動性和管理人員的督促力,但是維護人員以什么標準進行維護呢?沒有統(tǒng)一的標準,怎么保證大家的維護工作執(zhí)行到位呢?”
……
在一旁認真記錄的蘇小葉,似乎對偏差管理又有了不一樣的認識,每一個想法仿佛是天上一顆顆的星星,將漆黑的天空漸漸照亮。公司制定的每季度設備偏差發(fā)生率不得超過5.0%的目標,則凝聚了其對卓越質(zhì)量的追求和每一個揚子江人沉甸甸的責任擔當。
開拓QC小組立即將理性分析付諸于實踐,他們檢查了所有車間大大小小的設備,通過層層抽絲剝繭,查找原因,擬定措施,檢驗成效。經(jīng)過兩年多的付出與努力,開拓QC小組終于在2016年全國QC論文發(fā)表比賽中有不俗表現(xiàn)。
有效落實課題成果后,公司2015年4個季度的設備偏差發(fā)生率均低于5.0%。將全年數(shù)據(jù)與2013年進行比較發(fā)現(xiàn),活動期間開拓QC小組為公司創(chuàng)造了7250元的效益及全年批數(shù)增長10批/車間的隱形收益,這是對全體小組成員的最大肯定。
目標越高,追求越多,路則越?jīng)]有盡頭。開拓者們在QC攻關(guān)的道路上穩(wěn)步前行,為揚子江藥業(yè)集團再創(chuàng)輝煌添磚加瓦。
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