2017年3月,為解決海蓉藥業(yè)公用工程車間設(shè)備管理的相關(guān)問題,揚(yáng)子江“狼牙”QC小組成立了。8月,車間DZH-120B自動裝盒機(jī)由于設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定,在運(yùn)行過程中多次出現(xiàn)停機(jī)現(xiàn)象,導(dǎo)致單批次生產(chǎn)總工時延長,員工總是加班。那段時間,大家很是懊惱,不斷地調(diào)試設(shè)備,但總是解決一個問題,又會出現(xiàn)另外一個新的問題,從車間管理人員到一線操作員工都感到深深的焦慮。
 
車間領(lǐng)導(dǎo)決定,讓剛剛成立的“狼牙”QC小組,將這個難題作為一次攻關(guān)活動,利用科學(xué)的方法解決設(shè)備問題。那時候,該QC小組只有5個人,有部門領(lǐng)導(dǎo),有一線工人,面對難題大家暗暗發(fā)誓,一定要啃下這塊“硬 骨頭”。
 
一開始,“狼牙”QC小組活動進(jìn)展得并不順利,在統(tǒng)計分析了2017年6月到7月的數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)自動裝盒機(jī)的故障率竟然高達(dá)14.9%。這個結(jié)果出乎意料,小組成員通過試機(jī)的方法,分析導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行中停機(jī)的各種原因,并利用排列圖進(jìn)行分析,得出了導(dǎo)致設(shè)備故障的3項癥結(jié)問題,分別是封盒不嚴(yán)、紙盒掉落、說明書掉落。通過計算,只要將這三項問題解決61%,便可將故障停機(jī)率降至2%。小組決定將設(shè)備故障停機(jī)率降至2%作為此次QC小組活動的目標(biāo)。
 
選定目標(biāo)以后,一切似乎變得豁然開朗,小組成員邀請車間有豐富設(shè)備管理經(jīng)驗的老師傅,以及生產(chǎn)相關(guān)人員開展頭腦風(fēng)暴,利用關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行分解,最終找到10個末端因素。隨后,大家通過現(xiàn)場試機(jī)、調(diào)查驗證等多種方式,逐一對末端因素進(jìn)行驗證,最終確定了影響自動裝盒機(jī)故障的3個主要因素。
 
針對這3個主要因素,課題攻關(guān)小組多次開會討論,最終確定了對策實施表,通過優(yōu)選法等QC工具,按照對策實施表的計劃,一步一步實施。在開展對策實施的時候,每人抱著一本QC工具運(yùn)用的書,琢磨了整整3天,才摸出一點(diǎn)門道。是一次性計算N多組,還是先計算出1組,做出結(jié)果后再次選擇?小組成員各執(zhí)己見。最終,商量決定選取先計算1組值、試驗后再看結(jié)果的方式開展。理清了思路以后,大家很快得到了想要的結(jié)果。

        團(tuán)隊的力量是強(qiáng)大的,憑借著科學(xué)的方法和團(tuán)結(jié)的力量,“狼牙”QC小組最終解決了DZH-120B自動裝盒機(jī)故障率高的問題,成功地將故障率從14.9%降低至2.0%,大大提高了生產(chǎn)效率。當(dāng)這些整整齊齊的藥盒出現(xiàn)在終端市場時,已不再僅僅是一個個藥盒,它就像一塊活招牌,彰顯著揚(yáng)子江的質(zhì)量管理水平。“狼牙”QC小組,將繼續(xù)在創(chuàng)新至善、高質(zhì)量發(fā)展的道路上前行。


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