揚子江藥業(yè)集團星火QC小組成立于2009年,現有成員8名,自成立之后,完成了多項攻關,為提升生產工藝、確保產品質量奉獻了火熱的青春,并連續(xù)多年獲獎。
 
星火小組所屬固體制劑2號車間。這次,小組QC活動圍繞車間的兩臺DRC1200型全自動包衣機開展,該設備由德國Driam公司制造,是自帶WIP清洗功能的全孔高效包衣機。設備效率高,包衣質量好,但其輔機房在潔凈區(qū)內,可能有產生粉塵的風險,且車間對于防爆區(qū)面積有明確的規(guī)定,不得超過潔凈區(qū)總面積的5%,小組成員隨即針對該問題展開QC活動。
 
第一次開會,大家都對這一課題躍躍欲試,可又不知從何開始改進??粗蠹矣悬c迷茫,組長成永新說:“咱們剛剛開始做這個課題,大家不用急,萬事開頭難,我們可以從包衣機產生粉塵污染的源頭尋找解決辦法……”這一番話讓大家有了信心。小組成員決定將包衣機輔機房移出潔凈區(qū),通過攻關確保轉移后包衣機鍋內壓差達到與改造前相同。
 
針對該方案,大家開展頭腦風暴,列舉了三個轉移地點,夜以繼日繪制圖紙,綜合對其他設備的影響、工作量、兩臺包衣機輔機之間相互影響、對風量的影響四個方面,分析三個轉移地點的優(yōu)缺點,最終決定將包衣機輔機房轉移至三樓。該方案不會對其他設備造成污染與交叉污染,也不會影響排風,但需增加進風與排風管道長度與彎道數量,極有可能對包衣機鍋內壓差造成影響,影響除塵效果,同時設備轉移后將直接暴露在廠房外,溫濕度變化范圍大,會對設備造成損害。就這樣,又一輪攻堅戰(zhàn)開始了……
 
小組成員們根據夾層實際情況,選擇合適直徑的出風管道,設計三種不同的管道分布圖,根據現場管道分布情況、施工難度,最低程度地減小對風量的影響,同時增大風機頻率,以增加風量。管道架設完成后,大家連續(xù)蹲點7天,每天3次,每次間隔3小時,對風量進行測算,觀察其數據是否平穩(wěn)。經過對風機頻率的調整,測算證實其排風量穩(wěn)定,在風量范圍內。
 
在方案實施后期,暴露于外的設備需搭建彩鋼房,雖然車間外請了施工人員進行搭建,但小組成員還是在工作之余加入到搭建監(jiān)督工作中,加快了工作進度,也使彩鋼房的質量得到了保證。歷經3個月時間的監(jiān)控,搭建的彩鋼房能夠有效控制輔機房內的溫濕度,輔機無生銹現象,極大程度上對包衣機輔機進行了保護。
 
此次課題歷時13個月,終于圓滿完成,課題也成功獲得第39次全國醫(yī)藥行業(yè)QC 小組成果發(fā)表交流會一等獎。


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