“這臺新改造的貼標(biāo)機已經(jīng)用了一年多,幾乎杜絕了以往的外觀質(zhì)量缺陷?!睋P子江藥業(yè)集團凍干粉針劑2號車間主任李國學(xué)自豪地說。很難想象,一直困擾車間的“老大難”貼標(biāo)機,在歷時一年半的改造后煥然一新。
2009年,剛畢業(yè)的王飛在凍干粉針劑2號車間貼標(biāo)崗位兼任操作工和設(shè)備機長的工作?;貞浲?,王飛連連感嘆在貼標(biāo)機上吃了不少“虧”。只有一臂長的老式噴標(biāo)機,不是今天這邊壞了,就是明天那邊停了,每天加班加點修理,但問題還是不斷,王飛甚至連睡覺都放心不下。不徹底解決這個問題,光瓶、光簽、缺字、褶皺等缺陷就會常常找上門,每批次產(chǎn)品會出現(xiàn)近1‰的不合格品,車間除安排兩個人負責(zé)機器操作之外,還要專門安排兩個人檢查并處理剔廢產(chǎn)品。
“開機兩小時,后續(xù)收尾還要再花兩小時?!崩顕鴮W(xué)感慨道,“貼標(biāo)機每運行一次,都要浪費很多人力、物力和時間?!敝败囬g每年都會組織對貼標(biāo)機進行技術(shù)改造,但一直沒有根治,前期甚至無法與包裝線聯(lián)機。一旦出故障,后道工序也會全部“癱瘓”,極大地影響生產(chǎn)效率。
如何杜絕產(chǎn)生貼標(biāo)次品呢?以前的老路顯然走不通,必須改變!改變,要從跳出思維框架開始。
2018年初,凍干粉針劑2號車間組建了一支10余人的團隊,他們跳出原有的“哪里壞了修哪里”的思維模式,從先觀察傳動機構(gòu)帶動完成上料、打印、貼標(biāo)、檢測、剔廢等動作開始,深入了解貼標(biāo)機運行原理,再對每個環(huán)節(jié)逐一分析,最終確定了6個節(jié)點,從主到次,一一著手進行改進。
“飛哥,關(guān)于改造你有什么想法?”貼標(biāo)現(xiàn)場是設(shè)備工程師們常年駐扎的“根據(jù)地”。
經(jīng)過多年鉆研,王飛已經(jīng)成為大家眼中全能的設(shè)備班長“飛哥”。他擰眉思考了一番答道:“解決問題要從源頭進行‘?dāng)喔幚?,瓶簽次品的根就在噴印和滾貼環(huán)節(jié)。”這10年,成長的不僅有“飛哥”,還有科學(xué)技術(shù),全新的噴墨打印技術(shù)可視、耗時短并且運行穩(wěn)定,能有效解決原先的打印機帶來的易磨損字、色帶復(fù)雜的“根”本問題。
技術(shù)助力是重要的一部分,思維的火花才是改造貼標(biāo)機的重中之重。
貼標(biāo)環(huán)節(jié)由滾貼輪和分瓶機構(gòu)組成,分別負責(zé)貼標(biāo)和移動,但是由于機器性能限制,會出現(xiàn)標(biāo)簽不密合、移動不穩(wěn)定等現(xiàn)象。如何密合瓶簽,如何移動產(chǎn)品,如何保證垂直面……橫亙在面前的難題逐步被分解,在一次又一次的思維碰撞、實踐嘗試后,團隊成功開發(fā)出多皮帶多滾輪獨有圓盤貼標(biāo)裝置,讓每一個經(jīng)過的光瓶都能穿上完美的“外套”。
打通了改造思路,設(shè)備工程師們相繼用光纖傳感、拍照成像比對、高清攝像與熒光電眼雙把關(guān)的形式,將原先的老舊節(jié)點替換,完成了設(shè)備改造。“只要下功夫,想一點,再多想一點,機器完全可以變成你最靈活的伙伴?!蓖躏w總結(jié)道。
2019年6月,打上揚子江烙印的貼標(biāo)機,在凍干粉針劑2號車間全新上線,在一般生產(chǎn)區(qū)形成聯(lián)線生產(chǎn)。貼標(biāo)機啟用以來一年多,未產(chǎn)生過一瓶貼標(biāo)次品,真正落實了“杜絕”二字。該車間也在“成品萬箱零缺陷”社會主義勞動競賽中,憑借這一項目課題將唯一的金獎收入囊中。